طراحی و راه اندازی مدار جدایش سیکلون- مارپیچ دو مرحله ای در کارخانه ذغال شویی زرند

کنسانتره واحدهای سیکلون-مارپیچ در کارخانه ذغال‌شویی زرند به دلیل وجود ذرات کوچک‌تر از 150 میکرون با محتوای خاکستر بالا، دارای خاکستری بیش از حد مجاز فروش (حد مجاز برابر با 11 درصد) بود. حذف این ذرات از کنسانتره با بکارگیری سرندی با ابعاد دهانه 5/0 میلی‌متر، باعث افزایش کیفیت (کاهش خاکستر) این جریان...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: صمد بنیسی, علی رضا حسنخویی, پرویز مظفری
Format: Article
Language:English
Published: Iranian Society of Mining Engineering 2014-12-01
Series:نشریه مهندسی معدن
Subjects:
Online Access:https://ijme.iranjournals.ir/article_4602_c07f1659d6694f15b67092a0244854c9.pdf
_version_ 1797790195761807360
author صمد بنیسی
علی رضا حسنخویی
پرویز مظفری
author_facet صمد بنیسی
علی رضا حسنخویی
پرویز مظفری
author_sort صمد بنیسی
collection DOAJ
description کنسانتره واحدهای سیکلون-مارپیچ در کارخانه ذغال‌شویی زرند به دلیل وجود ذرات کوچک‌تر از 150 میکرون با محتوای خاکستر بالا، دارای خاکستری بیش از حد مجاز فروش (حد مجاز برابر با 11 درصد) بود. حذف این ذرات از کنسانتره با بکارگیری سرندی با ابعاد دهانه 5/0 میلی‌متر، باعث افزایش کیفیت (کاهش خاکستر) این جریان شد. جریان عبوری از این سرند (بخش حذف شده) برای پر‌عیار‌سازی مجدد به واحد سیکلون-مارپیچ بخش فلوتاسیون ارسال می‌شد. از آنجا که کنسانتره مارپیچ این واحد کیفیت پایینی (خاکستر 18 درصد) داشت، به واحد سرند‌کنی (دهانه 5/0 میلی‌متر) فرستاده می‌شد. جریان عبوری از سرند دوباره به ابتدای واحد سیکلون-‌مارپیچ بخش فلوتاسیون ارسال می‌شد. این روال باعث شده بود، در حدود 56 درصد از کنسانتره‌ مارپیچ که دارای ابعادی کوچک‌تر از دهانه سرند بودند در یک چرخه بیهوده قرار گیرد. مقدار مواد در چرخش، با تغییر فرآیند آبگیری از کنسانتره و افزایش کیفیت آن به 5 درصد کاهش یافت. برای آبگیری از کنسانتره، ترکیب فیلتر و سانتریفیوژ و برای افزایش کیفیت کنسانتره نهایی، جدایش دو‌مرحله‌ای که در آن کنسانتره مارپیچ‌ به جای ورود به سرند، به مارپیچ دیگری خوراک‌دهی می‌شد، به اجرا گذاشته شد. در نهایت، با تعیین مقادیر بهینه ۴۰ برای درصد جامد و ۲ تن بر ساعت برای دبی خوراک ورودی به مارپیچ، میزان محصول نهایی و ظرفیت این واحد به ترتیب 11 و 14 تن بر ساعت افزایش و خاکستر کنسانتره نهایی مارپیچ‌ها نیز از 18 به 11 درصد کاهش یافت.
first_indexed 2024-03-13T02:01:19Z
format Article
id doaj.art-7b02a0df0a9e4fecb40a881de60db100
institution Directory Open Access Journal
issn 1735-7616
2676-4482
language English
last_indexed 2024-03-13T02:01:19Z
publishDate 2014-12-01
publisher Iranian Society of Mining Engineering
record_format Article
series نشریه مهندسی معدن
spelling doaj.art-7b02a0df0a9e4fecb40a881de60db1002023-07-01T19:55:01ZengIranian Society of Mining Engineeringنشریه مهندسی معدن1735-76162676-44822014-12-0192337514602طراحی و راه اندازی مدار جدایش سیکلون- مارپیچ دو مرحله ای در کارخانه ذغال شویی زرندصمد بنیسی0علی رضا حسنخویی1پرویز مظفری2دانشگاه شهید باهنر کرمانمحقق- مرکز تحقیقات فرآوری مهندس کاشی گرکارشناس ارشد- کارخانه ذغال شویی زرندکنسانتره واحدهای سیکلون-مارپیچ در کارخانه ذغال‌شویی زرند به دلیل وجود ذرات کوچک‌تر از 150 میکرون با محتوای خاکستر بالا، دارای خاکستری بیش از حد مجاز فروش (حد مجاز برابر با 11 درصد) بود. حذف این ذرات از کنسانتره با بکارگیری سرندی با ابعاد دهانه 5/0 میلی‌متر، باعث افزایش کیفیت (کاهش خاکستر) این جریان شد. جریان عبوری از این سرند (بخش حذف شده) برای پر‌عیار‌سازی مجدد به واحد سیکلون-مارپیچ بخش فلوتاسیون ارسال می‌شد. از آنجا که کنسانتره مارپیچ این واحد کیفیت پایینی (خاکستر 18 درصد) داشت، به واحد سرند‌کنی (دهانه 5/0 میلی‌متر) فرستاده می‌شد. جریان عبوری از سرند دوباره به ابتدای واحد سیکلون-‌مارپیچ بخش فلوتاسیون ارسال می‌شد. این روال باعث شده بود، در حدود 56 درصد از کنسانتره‌ مارپیچ که دارای ابعادی کوچک‌تر از دهانه سرند بودند در یک چرخه بیهوده قرار گیرد. مقدار مواد در چرخش، با تغییر فرآیند آبگیری از کنسانتره و افزایش کیفیت آن به 5 درصد کاهش یافت. برای آبگیری از کنسانتره، ترکیب فیلتر و سانتریفیوژ و برای افزایش کیفیت کنسانتره نهایی، جدایش دو‌مرحله‌ای که در آن کنسانتره مارپیچ‌ به جای ورود به سرند، به مارپیچ دیگری خوراک‌دهی می‌شد، به اجرا گذاشته شد. در نهایت، با تعیین مقادیر بهینه ۴۰ برای درصد جامد و ۲ تن بر ساعت برای دبی خوراک ورودی به مارپیچ، میزان محصول نهایی و ظرفیت این واحد به ترتیب 11 و 14 تن بر ساعت افزایش و خاکستر کنسانتره نهایی مارپیچ‌ها نیز از 18 به 11 درصد کاهش یافت.https://ijme.iranjournals.ir/article_4602_c07f1659d6694f15b67092a0244854c9.pdfذغال‌سنگمارپیچهیدروسیکلون
spellingShingle صمد بنیسی
علی رضا حسنخویی
پرویز مظفری
طراحی و راه اندازی مدار جدایش سیکلون- مارپیچ دو مرحله ای در کارخانه ذغال شویی زرند
نشریه مهندسی معدن
ذغال‌سنگ
مارپیچ
هیدروسیکلون
title طراحی و راه اندازی مدار جدایش سیکلون- مارپیچ دو مرحله ای در کارخانه ذغال شویی زرند
title_full طراحی و راه اندازی مدار جدایش سیکلون- مارپیچ دو مرحله ای در کارخانه ذغال شویی زرند
title_fullStr طراحی و راه اندازی مدار جدایش سیکلون- مارپیچ دو مرحله ای در کارخانه ذغال شویی زرند
title_full_unstemmed طراحی و راه اندازی مدار جدایش سیکلون- مارپیچ دو مرحله ای در کارخانه ذغال شویی زرند
title_short طراحی و راه اندازی مدار جدایش سیکلون- مارپیچ دو مرحله ای در کارخانه ذغال شویی زرند
title_sort طراحی و راه اندازی مدار جدایش سیکلون مارپیچ دو مرحله ای در کارخانه ذغال شویی زرند
topic ذغال‌سنگ
مارپیچ
هیدروسیکلون
url https://ijme.iranjournals.ir/article_4602_c07f1659d6694f15b67092a0244854c9.pdf
work_keys_str_mv AT ṣmdbnysy ṭrạḥywrạhạndạzymdạrjdạysẖsyḵlwnmạrpycẖdwmrḥlhạydrḵạrkẖạnhdẖgẖạlsẖwyyzrnd
AT ʿlyrḍạḥsnkẖwyy ṭrạḥywrạhạndạzymdạrjdạysẖsyḵlwnmạrpycẖdwmrḥlhạydrḵạrkẖạnhdẖgẖạlsẖwyyzrnd
AT prwyzmẓfry ṭrạḥywrạhạndạzymdạrjdạysẖsyḵlwnmạrpycẖdwmrḥlhạydrḵạrkẖạnhdẖgẖạlsẖwyyzrnd